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水泥企業(yè)設備事故分析和預防措施

  
評論: 更新日期:2013年01月31日

 ?。?)檢修技術方案不當。扶風公司輥壓機輥軸裂紋(圖3)。事故原因是輥軸堆焊工藝方案不正確,輥軸屬于多源旋轉彎曲疲勞開裂,裂紋源為焊趾,焊趾處組織硬度分布不均勻,工作中應變集中并引發(fā)疲勞裂紋。

 ?。?)檢修質量差,相關人員技能不夠。磐石公司熟料斜拉鏈機掉道。事故原因是設備在大修時,由于施工隊伍水平差,造成檢修質量較差,運行過程中,拉鏈機鏈條多次掉道。相關人員技能不夠,主要體現(xiàn)在巡檢、維護以及出現(xiàn)問題分析、判斷、解決方面。

  上述設備非責任事故,在設備事故中所占比例統(tǒng)計:設計不合理占9%,安裝調試有缺陷占6%,設備、備件制造質量差(包括材料不合格)占31%,安全附件、儀器、儀表失靈占5%,潤滑出現(xiàn)問題占12%,超期檢修、檢驗占1%,設備老化占7%,檢修技術方案不當占6%,檢修質量差及相關人員技能不夠占23%。

  2.責任事故方面

  (1)違章指揮、違章作業(yè)。灤縣公司煤立磨輥套炸裂事故。事故原因是灤縣公司在設備中修臨近結束時才安排對煤磨進行檢查,安排較晚,設備中修組織管理不到位,軸承購進不及時。由于軸承沒有更換就將設備運轉起來,后來檢查發(fā)現(xiàn)調心軸承密封損壞加劇,在軸承損壞嚴重的情況下,由于技術措施和處理方法不當,最終導致輥套內軸承損壞抱死、輥套不轉與磨盤襯板干磨,導致輥套局部過熱炸裂。在關鍵主機設備存在問題時,灤縣公司沒有進行充分論證,錯誤地決定設備帶病運行,存有顯著僥幸心理。

 ?。?)維護保養(yǎng)不周。豐潤公司二線生料立磨磨輥軸承進入物料。事故原因是磨內循環(huán)風由下向上流動,由于護板的阻擋,在管道漏點上方形成渦流,使含有物料的氣流長期沖刷管壁,最終使密封風管被物料磨漏,物料通過管道進入磨輥。從主觀因素分析,車間技術人員經驗不足,檢查不到位,沒有關注風管上方磨損狀況,維護保養(yǎng)不周。

  (3)巡檢不到位。鞍山公司回轉窯一檔托輪軸瓦翻瓦事故。事故原因是崗位人員巡檢不及時不徹底,造成燒瓦。沒有對窯托輪瓦潤滑情況進行檢查,油勺螺絲脫落,油勺偏移后油勺刮碰,油勺螺絲全部剪折后油勺脫落,不能帶油,造成軸瓦潤滑不良瓦溫升高發(fā)生燒瓦,后期托輪軸澆油后,局部瓦溫下降,但瓦中心潤滑不良,最終造成翻瓦。中控操作員在托輪瓦溫報警持續(xù)升高并達到極限值前沒有采取緊急停車措施。

  (4)設備保護解鎖運行。沈陽公司熟料輸送皮帶斷裂事故。事故原因是皮帶機速度信號有故障,速度報警停機在程序內被短封,速度信號只有報警沒有停機,中控室操作員及當班值班長在發(fā)現(xiàn)電流高報警和速度報警后處理不果斷,致使該皮帶打滑后沒能聯(lián)鎖停機,造成皮帶滾筒將皮帶磨斷的事故。

  (5)超負荷運轉。吉林公司回轉窯直流柜事故。電控柜是2003年回轉窯改造時新安裝的電控設備,原配套的直流電機為250kW,但在運行中發(fā)現(xiàn)原配的電機功率小,不滿足回轉窯的運行要求。工藝專業(yè)人員提出更換為400kW電機,經核算原配套的直流柜在限流的情況下基本上可滿足此使用要求,所以只更換了電機,運行中限流使用。因富余量有限,僅能滿足400kW電機的降負荷運行。但對于直流柜來說經過三年多的長期高負荷運行,所有元件均達到了疲勞期,始終處于小馬拉大車的情況下運行??煽毓柙谡J褂弥?,不會表現(xiàn)出異常,但在長期上限值工作時,參數(shù)的不一致就會表現(xiàn)得相對大一些,這樣反向電壓升高時,造成可控硅擊穿??煽毓钃舸┬纬上嚅g短路,使得相應的大電流,沖擊取樣板及脈沖板和主板,造成取樣板、主板、脈沖板等元件燒毀的設備事故。

  上述責任事故在設備事故中所占比例統(tǒng)計:違章指揮、違章作業(yè)占43%,維護保養(yǎng)不周18%,巡檢不到位12%,設備保護解鎖運行12%,超負荷運轉15%。

  三、設備事故預防措施

  1.注意幾種隱患

 ?。?)設備操作中的隱患。這主要是違反設備的操作規(guī)程所進行的各種違章作業(yè),如超負荷運行、冒險作業(yè)、不按程序使用等。

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